■ 首席记者 王守明
20年来,他从一名普通煤矿工人,一步一个脚印,成长为全国煤炭行业技能大师、全国五一劳动奖章获得者、全国劳动模范、全省道德模范。他,就是曾任淮北矿业集团朱庄煤矿综采二区机电队队长,现为安徽矿业职业技术学院培训部高级技师、淮北矿业工匠大师工作室核心成员王忠才。
实干,是他的工作写照。自王忠才担任检修班班长以来,他常常刚端起饭碗或刚躺在床上,抢修煤机的电话就来了。他立刻进入工作状态,询问煤机是在什么环境、什么状态下出的故障,并开始考虑故障会出现在哪个环节、有哪些维修方案可以采用。到现场后,一个成熟的维修方案就已形成,为抢修赢得时间。多年来,经王忠才排除的煤机疑难杂症上百个,未出现一起工伤事故。
为更好地做好传帮带工作,每次处理好煤机事故,他都将故障现象、产生原因和处理方法随时记录下来,利用班前班后会、业务培训班向青年职工讲解,目前已经记了大大小小近十本,这些工作记录成为职工争相传阅的“读物”,成了他的徒弟、所在区队的“制胜法宝”。
同时,王忠才经常性举办综采煤机学习班。把班组技术骨干组织起来,请来技术人员和有经验的老工人讲授专业知识,传授操作经验。他自己更是主动和青工结成对子,手把手传授技术绝活。在他的精心指导和严格要求下,他的徒弟们也逐渐成长为采煤机维修“技术大拿”。
几年来,被安徽煤电技师学院聘请为客座教师的王忠才,以现场操作、检修、日常积累的实践体会为重要内容,着眼于言传身教,弥补了以往职校教学中偏重于理论教学的不足,受到师生们的称赞。
用心,是他的工作习惯。王忠才对技术革新十分着迷。400型运输机联轴节与刹车盘是平键连接,时间长易生锈,更换费时费工。他通过细致观察、反复研究,制作了扒联轴接的扒子,经现场使用工效提高了6倍。160型转载机机尾原装置紧、掐链操作繁琐,易磨损设备,他提出了在机尾轮两侧加装液压千斤顶,利用液压控制链条的张紧度,减小了链条磨损度,使掐链条的次数降低75%。
700采煤机的行走轮销子经常损坏,以往处理的时候必须拆掉整个行走轮,再更换新的轮子,费时又费工。经过多次研究试验,王忠才和师兄曹勇制作了一个拔销工具,既安全又省时、省力,使工效提高一倍以上。
他主导的《乳化泵高压出口技术改进》革新项目获得了矿技术革新一等奖,他的“土发明、土创造”累计为企业创效达1800余万元。
